真空油淬爐取代鹽爐的必要性
來源:成都新德南光機械設備有限公司 | 發(fā)布時間:2019-06-07 |
氧化腐蝕對產品件來說,是致命的缺陷之一。以往我公司許多產品件的熱處理均采用鹽爐淬火,每年雨季來臨時,零件必須在一周內做表面處理,否則由于殘鹽的滯留會導致工件腐蝕現(xiàn)象,從而導致批量報廢的質量問題發(fā)生。在這一季節(jié),通常會采用產品件熱處理后立即進行表面處理來解決這一問題,但由于產品件產量大、品種多,逢雨季的這種做法在工期上加重了表面處理車間的工作量,造成生產安排上的壓力。為緩解這一壓力,做到均衡生產,企業(yè)引進了VQ02-100型油淬真空爐。1.零件加工工藝分析與新設備保障能力
我公司出產的多種產品件為壁薄、形狀復雜,有折邊、盲孔等設計的零件,且要求熱處理后表面不允許氧化脫碳,原工藝采用的是鹽爐加熱,雖能有效地防止脫碳,但常有殘鹽滯留工件表面,由于難以徹底清理,故出現(xiàn)因氧化腐蝕而造成廢品。
工件在真空中加熱,可清除表面油脂,使氧化物分解,表面達到活化狀態(tài),以改善表面質量。VQO2-100雙室淬火回火爐能保證高真空度<10Pa的真空條件,首先是完全滿足了工件無氧化脫碳加熱淬火的要求;其次是設備由程序控制,來自動執(zhí)行設定好的工藝參數,排除了人為因素影響;再次是控溫系統(tǒng)采用PID調解自動控溫,爐溫均勻性可控制在±2℃范圍內,從而保證了工件淬火能夠均勻受熱,加工后的表面光潔、無氧化,可以省去熱處理后的噴丸處理,因減少了工序從而減少了表面處理車間的工作量。加之設備操控簡單,在減少了操作人員人數的同時,也提高了工作效率。與此同時,擺脫了鹽爐處理造成的環(huán)境污染,改善了操作人員的工作環(huán)境。
2.試驗結果及改進過程
以材質為65Mn的彈倉左右開關片簧為例,進行工藝的趟試。設備為VOQ2-100高真空雙室淬火爐(見圖1)。
圖 1
(1)設計輔具 按爐體容積合理設計輔具,目的是保證工件能夠垂直加熱,最大可能地減少變形。將鹽爐單掛具改為真空爐用的多掛具,其中含不銹鋼料盤1個、支座1套、吊架6個。
(2)淬火介質 KR328真空淬火油,使用溫度20~70℃。
(3)裝爐方式 500件/每架,每爐6架共3000件。
(4)真空加熱 主要靠熱輻射,零件放置時,要保證零件相互有適當間隙,對于該零件根據其形狀特點,應相向掛于吊架上以使其受熱均勻。
(5)工藝調整 針對真空傳熱慢的特點,為確保零件受熱均勻,獲得的組織良好,對工藝參數進行了調整,將淬火加熱溫度由鹽爐處理時的(830±10)℃,改為(850±10)℃,保溫時間設定為55min。真空油溫升至(30±10)℃后,選擇自動按鈕,設備按程序要求實現(xiàn)自動取料、入油淬火。
(6)回火 回火設備采用RJJ-35井式爐,裝爐量為3000件/每爐;回火溫度為(360±10)℃;保溫時間為1~1.5h。
彈倉左右開關片簧真空熱處理工藝參數見圖2。
圖2
采用高真空爐取代鹽爐應用于左右開關片簧熱處理,經批量生產驗證,工件硬度檢測全部為47~52HRC,100%滿足產品設計要求,熱處理后表面光潔無氧化,熱處理后不再需表面拋丸處理。
3.結語
VQ02-100雙室真空爐取代鹽爐應用于多種零件熱處理近兩年來,新設備以其自動化程序控制的優(yōu)勢,不僅顯著提高了槍件熱處理硬度均勻性,更使外觀表面質量顯著提高,真正實現(xiàn)了熱處理無氧化淬火,從根本解決了殘鹽滯留造成的氧化腐蝕廢品問題。還顯著提高熱處理工作效率,極大地改善了工人的作業(yè)環(huán)境,降低了工人的勞動強度。真空設備應用于零件熱處理,改變了鹽爐對環(huán)境造成的污染,順應了機械行業(yè)“綠色制造”的倡導,為人類共有自然環(huán)境的保護從企業(yè)角度做出了應有的貢獻。來源:《金屬加工(熱加工)》雜志